3月6日,巴陵石化煤化工部结束为期14天的计划检修,恢复生产。检修期间,该部关注液氮(氮气)用量,落实“四有”持续改进措施,日均用氮量较以往下降20%,比以往同等规模检修降低液氮消耗670吨,价值约44万元。
该部每次装置停工检修都需大量氮气对系统设备进行安全置换。以往,该部对成本较低的氮气使用关注不够,检修期间存在氮气浪费和利用率低等现象。今年初,该部生产科根据检修计划,确立“降低检修氮气用量”持续改进项目,以“四有”举措严控氮气消耗。
心中“有”数。该部根据以往检修时长及各单位申报检修项目内容,要求各单位事先预估氮气使用量,再结合液氮库存情况合理制定氮气采购计划,从源头管控。
“有”章可循。该部修订完善液氮接卸操作规范,明确操作方式,要求各单位使用液氮前必须据实申报用量,列出检修期间用氮明细表,提高氮气使用效率。
“有”据可依。该部生产科强化液氮用量过程管控,检修期间每天安排专人到现场对照液氮申报计划进行用量跟踪,提醒作业人员在使用液氮后及时关闭阀门,避免浪费,并及时排查液氮用量数据异常情况,堵塞漏洞。2月25日,生产科在梳理氮气用户时发现,有两个外供能源的关联单位的氮气用量没有计量,且管径较大,他们及时通报,要求关联单位严格执行氮气使用标准,规范操作。
“有”的放矢。在抓好各检修液氮消耗点管控的同时,该部还重点对历次检修存在的过度使用和长时间用氮项目进行优化,挖掘节能降耗空间。合成装置确立“缩短氨冰机系统置换时间”持续改进项目,针对临氨系统使用氮气置换时间长,排放置换对液氨损耗等问题逐一梳理,提出改进措施,优化置换流程。检修过程中,他们通过加盲板等方式,将需置换检修的设备进行隔离,逐个用氮气置换,不仅确保置换效果,避免超标排放,也将以往需120小时才能完成的氨系统置换缩短至66.5小时,优于持改项目的目标值。 |