节能减排要切合实际
中部地区的一家氯碱化工企业,最近实施了一项节能减排技改,使烧碱装置中的氯气压缩输送系统年节约电耗150多万元。与此相对比,该企业多年前实施的一项类似的技改,由于没有切合实际,虽然投入了600万元,结果却打了水漂。这一案例让全体员工印象深刻,大家认识到企业推进节能减排无现成和固定模式可循,必须切合企业的实际情况采取有针对性的方案,才能取得低投入、高回报的节能减排效果。 目前,企业通过技改促进节能减排的情况很普遍,而每一家企业的发展历程不同,现状和所处的环境也千差万别,技改时节能减排的方式方法自然也不可能一致。上面提到的那家氯碱企业,其烧碱装置氯系统技改前的工艺配置是使用10台1350立方米/时(132千瓦)纳氏泵。在10万~11万吨/年烧碱的生产负荷下,氯气压缩输送系统一般只运行6~7台纳氏泵,输送压力一般在0.2兆帕~0.24兆帕。纳氏泵输送氯气属于传统的输送工艺,其缺点是需要浓硫酸做循环,这个过程中要消耗大量电力,同时需要大量冷却水对循环硫酸进行冷却。由于纳氏泵是典型的“电老虎”,国内氯碱行业规模10万吨/年以上企业在上世纪90年代就已经很少使用这种设备了。在这种情形下,多年前的那次技改中该企业的领导不经科学调研,就大笔一挥投入600万元资金,引进了一套当时先进的氯气压缩机(小透平)装置来替代纳氏泵。尽管节能的初衷很好,但氯气处理整体装置落后,小透平机与氯气处理整体装置不匹配,导致投入600万元的小透平新设备派不上用场。而到了2007年,该企业通过严谨的考察和调研学习,先将氯气压缩输送系统中的多套老装置进行了更新换代,在此良好基础上,企业拿出一套符合实际的技改方案,采用氯气专用压缩机取代原有的纳氏泵,不仅提高了装置总体工艺水平,节约了输送电力和水资源,整合集中了部分工段和岗位,节约了占地面积,并最终成功将烧碱生产装置氯气处置系统的10台纳氏泵送进了历史博物馆。 这个案例充分说明,企业在节能减排上如果脱离实际情况,盲目引进先进工艺、技术和设备,盲目采用超越企业发展层次的新理念、新流程和新模式,不但达不到预期的效果,很可能使大笔的投入付之流水。
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